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世界最大直徑水下盾構隧道在濟南順利貫通

原標題:世界最大直徑水下盾構隧道在濟貫通

8月17日,黃河濟南段地下30米處,隨著開挖直徑17.5米的“山河號”盾構機刀盤破洞而出,由濟南城市建設集團投資建設、中鐵十四局集團承建的濟南黃崗路黃河隧道盾構段掘進完成,世界最大直徑水下盾構隧道順利貫通。

濟南黃崗路黃河隧道全長約5.75公里,其中盾構段長約3.3公里。單洞雙層隧道布置,是國內首條穿黃單洞雙層盾構隧道。其中,上層通行南向北交通,下層通行北向南交通,雙向6車道,設計時速60公里。目前,在黃河起步區段42公里的河道上,整體規劃了21處跨河通道,建成后跨河通道平均間距縮小到3公里。

水下挑戰:穿越地上懸河與“地質迷宮”

隧道施工過程中挑戰不少,第一關就是如何穿越地上懸河。

“萬里黃河自流入河南開始形成地上懸河。”中鐵十四局項目現場負責人周祥告訴記者,黃河到達濟南濼口段,河床高出南岸城區地面5米,最大洪水位高出河床11.62米,是一條罕見的、水量巨大的地上懸河。黃河的平均水位高于地表8米,隧道最低點位于河床下54米,最大水土壓力6.5巴。“相當于一個人手掌大小的面積上承受兩個成年男子的重量。難度就像在豆腐上繡花。”

“施工中的未知風險也有不少。”周祥告訴記者,隧道施工是在地下進行的,即便前期有地質勘探,在實際掘進中會遇到哪些問題也難以預料。尤其“山河號”盾構機的開挖直徑達17.5米,開挖面積達240平方米,地質勘探覆蓋的區域有限,不可控的未知區域增多。

“地層擾動控制更難。”周祥說,盾構隧道下穿繞城高速、黃河大堤及河道,居民住宅區及沉砂池,地面沉降要求控制在1厘米之內。

此外,隧道每掘進1環,就會產生1200立方泥漿,整條隧道將會產生160萬立方的泥漿,漿渣處理難度極大,這也增加了施工難度。

精準選型,提升掘進速度

“隧道高效建設的關鍵,在于盾構機選型的精準。”周祥說。與“泰山號”“黃河號”相比,“山河號”17.5米的開挖直徑意味著要在黃河之下挖出一座6層樓高的空間,刀盤選擇、管道抗壓、斷面穩定等問題接踵而至。

“常規300型泥漿管和500毫米管道造價低,但如此大的斷面可能頻繁堵管。”周祥算了一筆“風險賬”:一次堵管至少耽誤8—12小時,直接影響工期。若是選用400型號泥漿管和600毫米管道,造價高達2000多萬元,但團隊最終拍板:“為了‘血管’通暢,值!”

實踐證明了選型精準的重要性,黃崗路黃河隧道每分鐘35毫米的掘進速度,遠超15.76米直徑的黃河濟濼路隧道每分鐘25毫米的紀錄。

“血管”通暢了,“牙口”也得鋒利。項目團隊大膽選用帶壓復合型刀盤,同時顯著提升刀盤開口率。“更大的開口率能有效‘防粘防堵’,更多的撕裂刀專克‘刁鉆’的頑石。優化刀具配置還減輕了刀盤自重,主驅動負載和扭矩也降下來了……”周祥細數著刀盤的“升級秘籍”。

不僅如此,“山河號”盾構機還裝配伸縮式主驅動、開挖倉伸縮攝像頭等裝備,應用了第四代同步雙液注漿工藝,并搭載“五官一腦”智能化裝備系統,實現全流程感知、預警與智能決策。

3.3公里不換刀,“山河號”啃下“硬骨頭”

勘探顯示,黃崗路黃河隧道區間段存在大量“鈣質結核”,不規則地鑲嵌在粉質黏土層中,長度達兩千米,占比超六成。

“這些‘硬骨頭’,當年在黃河濟濼路隧道可沒少讓我們吃苦頭!”中鐵十四局盾構經理薛永超回憶。

為啃下這塊“硬骨頭”,他們創新設計了雙采石箱。薛永超說,當采石箱壓力變小時,他們就對采石箱進行切換和清理,掘進初期每環就要清理一次。進入密集區后,清理頻率飆升,最高峰每環要清理50次。以往使用單采石箱,需要人工往外搬,費時費事。如今通過遠程控制和雙箱輪換,實現不停機、快速的循環處理。

此外,面對強度達41兆帕的“頑石”,項目團隊為“山河號”裝備了自主研發的金剛石刀具,這款刀具更具有耐磨性。他們還規劃了兩處換刀點。當“山河號”到達第一處換刀點,伸縮攝像頭傳回的畫面讓人振奮:刀具完好,掌子面切割軌跡清晰。隨后,他們一鼓作氣完成掘進。最終,“山河號”創造了黃河下首次實現全程3.3公里連續掘進不換刀的紀錄。

日“吞”萬方泥漿,“吐”出清澈尾水

隧道的泥漿處理廠里,每天“吞”進上萬立方米黃河泥漿,“吐”出清澈的尾水。“向北是濟南一級水源地,向南橫貫黃河,我們的泥漿處理必須零污染。”泥漿處理廠廠長胡修志說。

“山河號”盾構機每天會產生上萬立方米泥漿,泥漿的高效處理,是保證掘進速度的關鍵之一。“我們考察過長江隧道污水處理的新型設備。”胡修志坦言,“但在黃河這種特殊泥層下,它有點‘水土不服’。”

別無選擇,他們決定自主搭建一套泥漿處理設備。“這是行業內的新挑戰,可借鑒經驗少,參數配比確定更是難上加難。”胡修志告訴記者,“絮凝劑用量是關鍵。少了,泥餅含水量就會過高,達不到目的;多了,尾水絮凝劑含量超標,既達不到泥漿循環使用的標準,還會增加成本。”他們以2小時為周期反復試驗,終于等來了如礦泉水般清澈的尾水。

同時,他們又進一步優化工藝,將原本必須勻速流轉的泥漿管路,改造為可變速、間歇性供漿的“智能模式”,既能短時間內“大流量補漿”,又能有效防止罐底泥土“板結”。

2024年9月1日,“山河號”盾構機始發之際,這套完全自主創新的“絮凝+提濃+壓濾”組合工藝同步啟用。系統每小時可處理泥漿近600立方米,日處理效率提升50%,濾餅含水率降低至30%以下。

定制組合式臺車,隧道施工“跑”起來

黃崗路黃河隧道為單管雙層雙向6車道設計,是首條穿黃單洞雙層盾構隧道。相較于常規雙隧,具有內部結構工序多、作業空間狹小、工序交叉復雜、施工協調難度大等特點。

在有限的空間內協調盾構掘進與內部結構同步施工,才能保證施工效率。掘進到300米時,隧道內部結構開始同步施工。起初,團隊一門心思抓進度,卻在狹窄的通道里頻頻遭遇阻礙。

“要保證每天6環的掘進目標,17輛運輸管片、箱涵、雙液漿的車輛就得日夜不停地‘輸血’。”項目總工程師高同礦解釋,“但內部施工,尤其是車道板澆筑,一塊就耗時6—7小時,‘占道’工作讓物資運輸生命線瞬間‘卡殼’”。

困境倒逼智慧,項目發揮團隊力量,定制出組合式臺車,并創新研發可移動盤扣支架等工裝,優化施工工藝10余項。組合式臺車底部巧設萬向輪及伸縮式承重底托,實現快速移位,為后續車道板施工騰出空間,同時為盾構物資運輸留出暢通車道。

這如同在螺螄殼里做道場,實現了內部結構施工與盾構掘進“雙線并行”,內部結構施工工效提升60%,為整體高速推進提供了堅實保障。

本報記者 于泊升 王曉芳

陳景郁 劉飛躍

[來源:大眾日報 編輯:王榮]
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2025 08/18 07:21
· 來源 ·
大眾日報
· 責編 ·
王榮
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